
热镀锌前段酸洗采用盐酸或硫酸去除氧化皮,常温或加温条件下产生大量酸性废气(HCl、H₂SO₄雾),并夹带少量铁粉、助镀剂挥发物,具有“阵发性高浓度(HCl 100–1 000 mg/m³)、腐蚀性强、湿度大、排气点分散”特点。热镀锌产线普遍设1–3个酸洗槽(盐酸质量分数15–20 %,温度40–60 ℃),可见明显“白雾”。
将半开放式酸洗槽改造为 “全密闭负压酸洗槽体”,采用 PLC 控制系统维持负压值(-30 至 - 50Pa),确保酸雾无逸散,收集率≥95%;槽体配套自动升降式密封门(工件吊装时自动开启、吊装后立即闭合)与耐腐蚀观察窗(便于监控酸洗状态),不影响正常生产操作;在收集管道出口安装氯化氢、硫酸雾在线监测仪,实时数据接入企业环保监控平台,当浓度异常时自动触发预警并联动调整负压值。
采用多级碱性循环喷淋塔(喷淋液为质量分数 5%-8% 的氢氧化钠溶液),通过气液逆向接触,单级去除 85% 以上的氯化氢、硫酸雾,总处理效率≥98%,最终氯化氢排放浓度≤5mg/m³、硫酸雾≤10mg/m³、氟化物≤2mg/m³;喷淋塔底部设置耐腐蚀集液槽,定期检测喷淋液 pH 值,达标后循环使用,减少废水产生量。